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降低球墨铸铁管在退火炉内热焓增量的主要措施是制定合理的工艺,减少热量的浪费;提高炉子的热效率就是依据工艺制定合理的操作制度,使能源做到充分的利用;燃料的更换虽然节能效果很显著,但首先要满足工艺要求,还要考虑到当地资源的状况,选用污染轻、价格低的燃料。铸管公司退火炉围绕这些节能措施进行改造以后,吨管能耗成本由较初的182元降低到现在的110.8元,吨管成本降低了71.2元,每年可节约成本350多万元,经济效益显著。
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1947年英国h.morrogh发现,在过共晶灰口铸铁中附加铈,使其含量在0.02wt%以上时,石墨呈球状。1948年美国a. p.ganganebin等人研究指出,在铸铁中添加镁,随后用硅铁孕育,当残余镁量大于0.04wt%时,得到球状石墨。从此以后,球墨铸铁开始了大规模工业生产。有关球墨铸铁管的使用历史可以追溯到1668年巴黎郊区从塞纳河至凡尔赛全场约21.14km的输水管线,300年的时光流逝,除部分管道和接头维修更换外,主体至今仍在使用。我国球墨铸铁管的现状及前景 我国的球墨铸铁管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协的大力支持下发展迅猛,经过近20年的实践使用,其安全性、实用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量已达到220万吨,是1990年的11倍。由于我国是一个水资源缺乏的国家,缺水城市为600多个,严重缺水城市为200多个,供水节水事业方兴未艾,球墨铸铁管有着广阔的发展前景。
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